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在不到一个月的时间里,文武咨询老师对瀚美居工厂进行了深入的辅导。他们针对封边和板件清洁的改善项目,提供了专业的指导和建议,最终取得了显著的成果。文武咨询团队首先对工厂的生产流程进行了全面的了解和分析,发现了封边和板件清洁环节中存在的问题。他们与工厂员工进行了深入的交流和沟通,通过文武SPDS改善模式,提出了针对性的解决方案。在改善项目中,文武老师注重细节,从设备维护保养源头把控质量。![](http://pmoe51b4e.pic31.websiteonline.cn/upload/32.webp)
第一步、文武老师进行问题诊断:
1.封边工艺有问题,导致产品外观质量受影响,这是不能忽视的质量控制问题。
2.清洁设备效率低,影响了工作进度,还增加了人力成本。
3.生产环节拥堵,影响了生产效率,需要从生产流程上解决。![](http://pmoe51b4e.pic31.websiteonline.cn/upload/33.webp)
第二步、双方团队进行原因分析:
1.产品外观质量问题,是因为生产过程中忽视了细节。
2.审查现有生产流程,找出与生产需求不符的地方,并进行调整。
3.排产混乱,导致订单无法有效处理,缺乏规范性。
4.排产前未仔细核对物料,导致生产过程中出现不必要的停滞。
1.加强设备管理,培训员工,提高他们对设备管理的认识和重视。
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2.完善设备保养机制,升级封边设备,打造优秀设备。3.打造标杆机台,通过榜样作用,推广设备保养和维护,让员工养成保养设备的良好习惯。1.减少地滚线数量,提高使用效率和周转率,减少板件碰伤最大化场地使用价值。
2.清洁和保养封边机,实施自检和互检,确保产品质量,提高擦板工序效率。3.规范易燃易爆物料管理,降低安全风险,保证生产顺利进行。4.增加动力升降台,减轻员工劳动强度,提高生产速度。5.调整分捡和封边加工顺序,简化流程,提高订单处理速度。6.加强设备清洁、除尘、补漆和翻新工作,延长设备寿命,提高使用效率。
8.指导员工正确清洁和保养封边设备,彻底清扫设备内部,进行保养,提高设备使用寿命和生产效率。9.整理设备区域和封边带区,清除不再使用的物品,降低库存风险,实现清晰管理。10.优化设备区域布局,改变板件运输方式,提高运输效率,完善作业指导书和点检表。11. 通过早会宣传和讨论质量相关内容,对生产管理人员和员工进行质量和设备保养的培训。![](http://pmoe51b4e.pic31.websiteonline.cn/upload/40.webp)
截至6月30日,擦板工序达到预期目标,封边质量提升75%,擦板效率提升30%。6月第三周人均产出比第一周增长23%,第四周比第一周增长32%。6月份工厂生产产量同比5月份增长32%。通过封边设备保养和质量改善,分捡工序和擦板工序各减少1名员工,节省了擦板和包装工序的浪费时间,价值换算年度总计节省成本163460元。
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本次封边质量及擦板效率SPDS项目实施取得了显著的成效,无论是生产效率、产品质量还是经济效益,都实现了较大幅度的提升。我们相信,在文武老师和瀚美居工厂团队的共同努力下,我们一定能够实现更加辉煌的业绩和更加美好的未来!
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