在后台升级时,文武咨询驻D公司项目组老师发现,D公司生产的某款深色产品优等率较低,考虑到后续还有深色产品的生产,产品质量问题引起了公司领导和文武老师的高度重视。
在后台升级时,文武咨询驻D公司项目组老师发现,D公司生产的某款深色产品优等率较低,考虑到后续还有深色产品的生产,产品质量问题引起了公司领导和文武老师的高度重视。
经立项调查,文武老师初步确定了某款深色产品品质问题的要因:
1、员工品质意识淡薄;
2、自检制度缺失,工序流出的产品缺陷占比较高;
3、部分加工工艺的材料、工具质量不高。
对此,文武老师依据文武咨询W5后台升级精益系统理论,运用W2品质稳定系统理论模型,对D公司的某款产品品质进行全方位改善。重点关注:生产加工工艺、品质培训督导、产品优等率;公司各个部门迅速行动,总经办重点抓各个部门分工及品质管理协同;文武老师主导规范自检。改善方案有条不紊地进行:
1、制定深色产品改善激励目标;
2、色釉不添加花生油,改成每桶添加防粘网剂;
3、印刷网版由小网版更换成大网版;
4、提高刮刀磨刀要求,上线前检查刮刀质量是否符合要求;
5、加强员工质量培训,提高加工后产品的质量自检。
经过改善,釉线车间缺陷占比率下降了71%,产品优等率提升了84%,达成质量目标。项目组组织了质量达成总结会议,对完成质量目标的釉线车间进行奖励。通过D公司员工及文武项目组老师的共同努力,某款深色产品品质问题已经得到很好解决。文武老师后续将继续优化,为D公司进行进一步后台升级。