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损耗减少64%、产品合格率提升15%,这家工厂如何做到的!
来源: | 作者:文武咨询专家组 | 发布时间: 2020-03-31 | 1783 次浏览 | 分享到:

广东SNZZ公司(以下简称SNZZ”)成立于2007年,是一家专注于全屋定制及其配套家具的研发、生产、安装和服务于一体的生产运营服务商企业。随着业务的发展,企业越做越大,人越来越多,同时车间各项成本也逐步增加,再加上产品合格率问题迟迟得不到提升,使得工厂的生产运作效率低下,管理者也越来越累。

就上述问题SNZZ找到了我们—文武咨询专家团队,通过项目改进方式,帮助他们改善当前最紧迫的问题

项目效果:2019年12月16日到2020年1月5日,短短二十天的时间,SNZZ攻关前上半月损耗费用从原来的3720减少下半月1325元,减少幅度为64%,一次试装合格率(生产过程损坏问题原来的82%提升到97%,增加15%

文武咨询团队是如何帮助SNZZ团队做到的呢?

在入驻SNZZ工厂经过详细的调研和前期基础体系搭建后,文武咨询老师辅导SNZZ公司成立品质提升攻关项目”,多次深入工厂一线车间实地调研,了解存在的问题。经过多次分析,项目组发现SNZZ工厂损耗居高不下的主要原因在于企业爆发式增长,企业生产管理流程没有跟上,生产现场转运过程不规范,其中工艺问题占36%,过程损坏占31%,其他原因占比33%。

|SNZZ2019年10月1日至12月7日板件报废原因占比分析

结合现场调研情况,文武咨询项目老师SNZZ公司管理层沟通后,得出车间现场管理中存在以下问题:

1、 生产物料存在滚筒线间距较小,平行度不平整等问题。

2、 生产人员品质意识薄,管理人员重视交期等问题。

3、 生产过程物料在转运、存放不规范,工作台面杂物较多等问题。

 

|项目启动会

针对SNZZ工厂存在的问题,文武咨询项目老师制定以下六点整改措施:

1. 成立品质提升攻关项目组,由生产总经理任总指挥生产经理、品质经理任组长质检员、车间主管、组长任组员生产、采购、仓库等部门协助执行。

2. 编写《质量提升攻关方案》,召开动员会,并利用早会时间对员工进行宣导。

3. 编写《质量提升攻关检查表》,由质检员、生产主管每天对车间进行检查,督导审查。

4. 对车间滚筒线摆放统一调整,调直、间隙调整,避免产品掉落。

5. 设立不良品区,每天由品质经理、生产经理对不良品进行会诊。

6. 制定板件损坏所造成损失的金额换算方式。

|员工动员会

从改善攻关开始到结束历时20天,时间虽然不长,但效果是显著的。在经过三个阶段的改善攻关项目改善成果达到了SNZZ高层的预期目标,改善效果显著。过程损坏不良率由原来的18%,下降到3%;攻关前一次试装合格率生产过程损坏问题82%,攻关后一次试装性合格率提升到97%;攻关前11月份统计损耗费用6000元,攻关后按最后一周的数据损费用计算月损耗费用不到1000元,每个月为公司节约5000多元;攻关前半月板件损耗费用为3720元,攻关后半月板件损耗费用为1325元,减少费用2395元。

 

|攻关执行后车间损耗费用(去掉了对比)

 

|攻关前后产品一次检验合格率生产过程损坏问题对比 

 

项目期间,文武咨询项目老师得到了企业方团队全力配合和积极支持。项目进驻初期推行后台升级SNZZ团队的积极执行起到关键作用,正因为有大家的共同努力,项目才能取得预期成果,感谢SNZZ公司管理团队对项目的支持。